台中港冬季乾塢作業期間,日夜溫差達10°C以上,且伴隨鹽霧與結露。一艘8,000TEU貨櫃輪進塢維修,現場配置多台移動高壓除鏽除漆機進行船殼與甲板預處理。自一月中旬起,設備頻繁出現液壓升降抖動、油封滲漏及控制系統誤動作,導致安環單位要求限期改善。
異常現象與現場診斷
現場操作員回報,設備在進行垂直升降作業時,液壓桿伸縮不均,伴隨刺耳的金屬摩擦聲。同時,液壓油箱底部發現油漬,油位下降明顯。檢查發現,液壓油因低溫導致黏度升高,流動性差,造成泵浦吸油困難;加之晝夜溫差導致機體熱脹冷縮,固定螺栓鬆動,密封結構失效,油封滲漏。
緊急應變措施
為避免影響出塢日程,當班立即執行以下處置:
- 液壓油更換:排空原廠標準液壓油,更換為低溫專用低黏度液壓油,確保在10°C環境下仍具備良好流動性。
- 密封補強:重新鎖固所有法蘭接頭螺栓,並於油封處加塗耐低溫密封膠,防止滲漏。
- 預熱措施:於液壓油箱外側加裝電熱毯,作業前預熱30分鐘,提升油溫至工作範圍。
硬體改善與結構優化
針對乾塢特殊環境,進行硬體層級的永久性改善:
- 液壓系統升級:加裝液壓油冷卻器與加熱器雙重溫控系統,確保油溫恆定在45±5°C最佳工作區間。
- 密封結構改造:將固定式密封更換為自補償式油封,能隨溫度變化自動調整預壓力,防止滲漏。
- 結構補強:於液壓缸支座處加焊加勁板,提升整體剛性,減少因船體震動導致的螺栓鬆動。
運維保養SOP修正
依據此次異常,制定乾塢專屬保養規範:
| 檢查項目 | 調整前 | 調整後 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 液壓油黏度檢測 | 每半年 | 每月 | 低溫季節需特別監控 |
| 密封件檢查 | 每季 | 每週 | 重點檢查法蘭接頭與油封 |
| 螺栓扭矩檢查 | 每月 | 每週 | 震動頻繁區域需加密檢查 |
| 油溫監控 | 每日 | 即時 | 設定高低溫自動報警 |
能耗調試與環評合規
改善後,設備液壓系統運行平穩,透過調整泵浦排量與引擎轉速匹配,將燃油消耗率優化至每小時16公升,較改善前下降約9%。同時,消除油封滲漏不僅減少了廢油處理成本,也避免了油污污染船塢環境,符合台灣環保署《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》,順利通過環評複查。
選型匹配建議
對於乾塢或低溫環境作業,選購移動高壓除鏽除漆機時,應優先考量:
- 液壓系統溫控:需具備完整的油溫控制系統(加熱+冷卻),並預留溫度監控介面。
- 密封結構適應性:優先選用自補償式密封或金屬波紋管密封,以應對溫差變化。
- 結構抗震設計:液壓缸支座需強化設計,並預留防鬆螺母安裝孔位,以抵抗船體震動。
此次案例證明,乾塢環境的溫差變化與震動對移動設備的可靠性提出了嚴苛要求。唯有將液壓穩定性、密封完整性與結構剛性三者整合,才能確保修造船工程的品質與工安零事故。
